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冷卻塔風機故障分析(xī)與(yǔ)處理
時間:2021-11-12 瀏覽:2292次

  一(yī)、冷卻塔風機(jī)結構    

  1.風筒 2.葉片 3.減速器底座 4.輪轂 5.減速器   6、8.鏈式聯軸器 7.傳動(dòng)軸 9.電動機 10.電動(dòng)機底座(zuò)  11.冷卻塔頂部

  二、故障情況      

  2013年7月24日00:20分左右,水泵操作人員在值班(bān)室聽到從冷(lěng)卻塔處傳來兩(liǎng)聲巨響,馬上到就地查看,發現控製櫃上顯示2#風機電流(50A)比平時低 (正常運行時電流為58A左右),懷疑(yí)2#風機出(chū)了問題,馬(mǎ)上到冷卻塔頂部檢查,發現2#風機已經停運,但電動機仍然在轉動,操作人員立即到(dào)控製櫃旁(páng)停運2#風機,並通知配電(diàn)室切斷(duàn)電動機電源。檢修人員趕到現場後對故障現場進行仔細檢查,發現風機的一個葉(yè)片從近(jìn)根部斷裂,落在2#風機北側25m外的地上,斷裂處的橫(héng)斷麵薄厚不均勻,腐蝕程度不一樣,其它5個葉片不同程度的發(fā)生彎曲並嚴重變形,傳動軸與電(diàn)動機及風機聯軸器鋁合金外罩(zhào)碎裂,聯接(jiē)聯軸器(qì)的鏈條(tiáo)斷裂(liè)脫落,減速器加油管從近減(jiǎn)速器根(gēn)部斷裂(liè),減速器(qì)中的(de)油全部流入(rù)大水池中,在風筒四周布滿劃痕,部分地方(fāng)被劃(huá)穿。

  三、故障原因分析    

  該風機從2004年投產運(yùn)行(háng)到現在,已經將近9年時間,在運行過(guò)程中每隔半年(nián)左右,就要(yào)停機檢查聯軸器的(de)潤滑及鏈條的磨(mó)損(sǔn)情況(kuàng),視磨損情況更換鏈條及潤滑脂,半年前曾停(tíng)機檢查(chá)過該風機運行(háng)情況,雖然有腐蝕,但各重要部(bù)件均運行(háng)良好,而且***近點檢也未發現異常振動和噪音,轉動比較平穩。由於碳鋼在潮濕的環(huán)境中腐蝕比(bǐ)較快,而且循環水中加有處理劑,在風機運行的過程中,處理劑隨水汽被帶到葉片的聯接管上,加劇了(le)聯接管(guǎn)的腐蝕速度。通過觀察故障葉片連接管的橫(héng)斷麵發現(xiàn),腐(fǔ)蝕程度不均勻,薄的(de)地方隻有不到2mm,強度大(dà)大降低,在風機運行過程中(zhōng)葉片受到強大離心力(lì)作用(yòng),腐(fǔ)蝕(shí)較嚴重的位置承受不住離心力(lì)的作用(yòng)而首先被撕(sī)裂,隨著風機(jī)的運轉,裂口逐漸擴大,造成葉片端部與風(fēng)筒接觸而產生碰撞,在碰撞(zhuàng)過程中加快了裂口的斷裂速度,葉(yè)片端部下墜,碰到傳動軸,在巨大撞(zhuàng)擊力(lì)的作用下,再次(cì)飛起來打到其他五(wǔ)個葉片上,使其他五個葉片產(chǎn)生不同程度變形,同時在離心力及慣性作用下飛出,此時風機仍(réng)然在(zài)運轉,在這種情況下,輪轂的平衡受到嚴重(chóng)破壞,減速器振動急劇增大,底座振動加大,***終導致減速(sù)器聯軸器聯接鏈條損壞(huài),傳動軸與減速器脫開(kāi),減速器停運,而此時電動機仍然(rán)在運轉(zhuǎn),由於負荷減小導致電流下降。

  四、故障處理

  1、由於冷卻塔風機減速器和電動機上的聯軸節、鏈條、輪轂、葉片(piàn)損壞比較嚴重,傳動軸存在變(biàn)形的可能,均需要更換,減(jiǎn)速器油管從根部斷裂,如果修複需要的(de)時間比較長,那樣將會對生產(chǎn)造成更(gèng)大的影響,為了將影(yǐng)響降低到***小,決定整體更換一台備(bèi)用風(fēng)機。備用(yòng)風機外形設計采用了目前***先(xiān)進的翼形,氣動性能好。葉片由高強度玻璃鋼模壓製而成,具有(yǒu)強度高、重(chóng)量輕、耐腐蝕等優點(diǎn)。於是一邊拆卸損壞的風機,一邊按照安裝技術要(yào)求組(zǔ)裝(zhuāng)好新風機,並按照風機出廠時的記號調整好風葉角度,傾斜角度在8°左右。在將(jiāng)舊風機吊下後,發現(xiàn)減速器底座鏽蝕比較嚴重,兩塊墊鐵厚薄不均勻,已經不能再用,又(yòu)重新加工了兩塊墊鐵。將墊鐵放到底座上檢查水平度,發現底座東南側較(jiào)低(dī),再次加工墊鐵找平,將風機整體吊到底座上,然後找正電動機和減速器(qì),在全部安裝工作完成(chéng)後加上潤滑油(yóu)開車(chē)試(shì)車。

  2、將風機停下來,把葉(yè)片(piàn)傾斜角度調整到15℃,在將葉片角度調整完成後(hòu)再次啟動試車,啟動後風機運(yùn)行(háng)電流為61A,風機電動機底座垂直振動2.3mm/s,電動機水平2.4 mm/s,垂直1.7 mm/s,運行穩(wěn)定後(hòu),循環水(shuǐ)出塔溫度為33.0℃,依然沒有達到設計的溫度。

  3、為徹底解決問(wèn)題,決定更換一台原來已經修(xiū)複好的舊減速器,又將新的風(fēng)機整體吊下來,將輪轂連同風(fēng)葉一起拆卸下來,由於(yú)這台減速(sù)器(qì)轉速較快,又將風葉角(jiǎo)度調整到12°,裝到修複好的減速器上,再將風機整體裝到風機底座上,找(zhǎo)正電動機和減速器,回裝後啟動試車,風機運行3h後,循環水出(chū)塔溫度為31.5℃,達到設計要求,能(néng)夠滿足生產(chǎn)需要,但此時各個測振點的振動值均比較高,再次進行了處理。

  五、通(tōng)過這次故(gù)障處理,采取相應預防措施,減少故障發生。    

  1)加強設備(bèi)點檢,及(jí)時掌握風機的運行狀況,合理安排維護周期;    

  2)備件更換(huàn)時首先要查看技術資料,避免走彎路; 

  3)處理故(gù)障時盡(jìn)可能查找引起(qǐ)故障的可能原因(yīn),做到(dào)***排(pái)查;    

  4)嚴(yán)格(gé)按照操作規程進行操作。


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